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LED技術(shù)資訊

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3個角度分析LED燈珠變色的6種情況

文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2016-02-26
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LED 產(chǎn)品的可靠性日益受到了制造廠商及使用者的關(guān)注。而作為產(chǎn)品基本構(gòu)成單元的LED 燈珠, 其質(zhì)量的好壞直接影響著LED 成品的可靠性, 在實(shí)際應(yīng)用中就常常發(fā)生因LED 燈珠的失效導(dǎo)致成品出現(xiàn)功能異常甚至完全失效的情況。近年來, 因燈珠變色導(dǎo)致成品出現(xiàn)色溫漂移、流明降低和出光效果變差等一系列可靠性問題的案例日益增多,LED照明企業(yè), 使眾多的LED 產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及用戶遭受了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

本文通過幾個LED 燈珠失效案例, 分析了導(dǎo)致LED 燈珠發(fā)生變色失效的根本原因。


封裝膠原因


(1)封裝膠中殘留外來異物


失效燈珠的外觀呈現(xiàn)局部變色發(fā)黑。揭開封裝膠, 發(fā)現(xiàn)有一個黑色異物夾雜在封裝膠內(nèi), 用掃描電鏡及能譜儀(SEM&EDS) 對異物進(jìn)行成分分析[5-6], 確認(rèn)其主成分為鋁(Al)、碳(C)、氧(O) 元素, 還含有少量的雜質(zhì)元素, 測試結(jié)果如下圖所示。結(jié)合用戶反饋的失效背景可知,綠色照明, 該異物是在封裝過程中引入的。



(2)封裝膠受化學(xué)物質(zhì)侵蝕發(fā)生膠體變色


失效品為玻璃光管燈, 內(nèi)部的LED 燈帶使用單組份室溫固化硅橡膠粘結(jié)固定在玻璃管上, 固膠部位燈帶上的LED 燈珠出現(xiàn)發(fā)黃變暗現(xiàn)象。失效燈珠封裝膠的材質(zhì)為硅橡膠, 使用SEM&EDS 測試封裝膠的元素成分, 發(fā)現(xiàn)其比正常燈珠封裝膠成分多檢出了硫(S) 元素, 測試結(jié)果如下圖所示。



通常硫磺、有機(jī)二硫化物和多硫化物等含硫物質(zhì)可以作為硫化劑, 使橡膠發(fā)生硫化交聯(lián)反應(yīng), 從而使橡膠的結(jié)構(gòu)改變, 呈現(xiàn)出顏色發(fā)黃變暗、熱分解溫度升高的現(xiàn)象。


通過TGA 測試燈珠封裝膠體的熱分解溫度可知, 失效燈珠封裝膠在失重2 %、5%、10 %、15 %和20 %時的溫度均比同批次良品封裝膠相同失重量的溫度高出25 ℃以上, 封裝膠熱分解曲線如下圖所示, 證實(shí)了封裝膠因發(fā)生硫化交聯(lián)導(dǎo)致其熱分解溫度升高的現(xiàn)象。使用ICPOES進(jìn)一步對起固定作用的單組份固化硅橡膠進(jìn)行化學(xué)成分分析, 檢出其中含有約400 ppm 的硫(S) 元素。



由此可知, LED 燈珠發(fā)黃變暗的原因?yàn)椴A艄軆?nèi)粘結(jié)固定用的單組份室溫固化硅橡膠在固化過程中揮發(fā)出的含硫(S) 的氣體侵入到了LED 封裝膠中, 使封裝膠發(fā)生了進(jìn)一步的硫化交聯(lián)反應(yīng),而再次硫化交聯(lián)導(dǎo)致封裝膠體變黃變暗。后續(xù)用戶改用未使用單組份固化硅橡膠的塑料燈管則未出現(xiàn)燈珠變色的現(xiàn)象。因此, LED 生產(chǎn)方在產(chǎn)品設(shè)計選材和制造時應(yīng)考慮產(chǎn)品各部件所用不同材料相互間的匹配性, 避免因材料的不兼容而導(dǎo)致后續(xù)出現(xiàn)可靠性問題。


熒光粉沉降


燈珠裝配成LED 燈具后在倉庫儲存時, 發(fā)生了色溫漂移失效, 失效LED 燈珠的封裝膠由橙色變?yōu)闇\黃色, 對其進(jìn)行I-V 特性測試, led亮化工程, 發(fā)現(xiàn)燈珠可以正常點(diǎn)亮, 且I-V 曲線正常, 只是出光亮度發(fā)生改變。取一些失效燈珠,辦公照明, 以機(jī)械開封方式取出封裝膠, 發(fā)現(xiàn)支架表面均殘留有透明顆粒物, 使用SEM&EDS 測試顆粒物成分, 結(jié)果顯示其含有高含量的鍶(Sr) 元素,車間照明, 如下圖所示。


而封裝膠與支架接觸面也檢出了高含量的鍶( Sr) 元素和鋇(Ba) 元素, 如下圖所示。



與之相比,國際資訊, 良品燈珠開封后, 支架表面較干凈, 表面主成分為銀(Ag)和少量的碳(C) 元素, 未檢出鍶(Sr) 元素, 且在其封裝膠與支架的接觸面上也未檢出鍶(Sr) 和鋇(Ba) 元素。通過測試失效品和良品燈珠封裝膠的截面成分得知,車間照明, 二者所用的熒光粉的成分相同, 均為釔鋁石榴石( 主要成分為氧(O) 、鋁(Al) 和釔(Y) ) 與硅酸鍶鋇( 主要成分為碳(C)、氧(O)、硅(Si)、鍶(Sr)、鋇(Ba) 和鈣(Ca)) 混合熒光粉。


因此, LED 燈珠的失效原因?yàn)樗褂玫墓杷猁}熒光粉沉降到了封裝膠底部及支架表層, 致使因光折射規(guī)律不一致而發(fā)生色散現(xiàn)象, 導(dǎo)致色溫漂移, 同時發(fā)生燈珠變色現(xiàn)象。


支架原因


(1)異物污染支架


失效燈珠一側(cè)變色, 揭開封裝膠后可以看到變色部位的支架的表面覆蓋了一層異物, 對異物進(jìn)行元素成分測試, 顯示其主成分為錫( Sn) 、鉛(Pb) 元素, 測得的結(jié)果如下圖所示。



揭開燈珠變色部位外圍的白色塑膠, 在與白色塑膠接觸的支架表面也檢出了錫(Sn)、鉛(Pb) 成分。由于異物覆蓋部位的支架與燈珠一側(cè)的引腳相連, 而引腳采用錫鉛焊接。顯而易見, 如果燈珠在進(jìn)行表面貼裝時, 引腳沾附了多余的錫膏, 則在焊接時, 熔化的焊料會沿著引腳爬升至與之相連的支架表面, 形成覆蓋層。因此, 此案例中LED 燈珠失效的原因是LED 燈珠在進(jìn)行組裝焊接時, 引腳焊接部位的焊料進(jìn)入了支架表面, 形成了覆蓋物, 從而導(dǎo)致了燈珠變色。


(2)支架腐蝕